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近来,由京能集团所属北京热力(京热开展)通州分公司承建的通州区梨园镇洁通锅炉房烟气余热收回项目顺畅竣工。
该项目立异使用烟气余热深度使用技能,对3台14MW锅炉进行节能器改造,经过下降排烟温度、进步回水温度明显进步锅炉热功率,完成节能降耗与减排增效协同进步,为北京城市副中心节能减排注入新生机。
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洁通锅炉房坐落通州区梨园镇京洲园196号院,承担着约189万平方米区域的供热使命。改造前,锅炉房排烟温度约130℃,年耗气量达1300万立方米,动力使用功率存在较大进步空间。
为精准降耗,项目组经过全面市场调查与研讨和深化技能剖析,结合烟气侧阻力模拟与建筑结构核对,终究确认了燃气锅炉深度烟气余热收回计划。凭借气—水换热器将排烟温度降至46℃以下,完成了节能降耗与环保减排两层打破。
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该项目经过在锅炉尾部烟道加装高效气—水换热器,同步优化一次热水旁通管路、增设旁路循环泵,抽取热网回水经换热器预热后回送锅炉,完成余热梯级使用;一起强化温度、压力等参数在线监控,满意锅炉自控改造需求。
该技能体系聚集热力与自控体系协同交融,经过热机设备与智能调控的优化联动,完成供热回水与高温烟气高效安稳换热,充沛收回烟气显热与潜热,在进步动力使用功率的一起,增强体系运转可靠性与调控智能化水平。
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为保证余热收回体系长时间安稳高效运转,项目组成立了全流程、多维度的调试检验机制。要点校核体系阻力参数与现场工况的匹配度,防止因换热设备风阻过大影响锅炉正常运转;依照负荷递加准则,分阶段测验不同工况下的烟气排放温度,验证体系在各类运转条件下的节能安稳性;同步安排多方协同调试,保证烟气在线监测数据全面合格。
自启动热态调试以来,三台20t燃气热水锅炉配套的烟气余热收回设备运转安稳,累计过水流量达300余吨/小时。经过收回烟气余热,成功将部分回水由41.5℃预热至49.3℃—52.0℃,烟气排放温度由120℃明显降至45℃,大大下降了排烟热丢失。经开始测算,体系节能率约达8%,优于惯例烟气余热收回体系水平,不只大幅度下降了锅炉能耗、进步了动力使用功率,也为后续优化运转、发掘节能潜力奠定了坚实基础,展现出明显的经济效益与环保效益。
该项意图顺畅投运,是北京热力饯别“双碳”方针、深化才智供热技能使用的生动实践,也是企业呼应北京城市副中心动力清洁低碳转型的详细行动。未来,北京热力将继续深化节能技能使用,以基础设施绿色晋级为北京加速建造世界绿色经济标杆城市注入微弱动能。